一、钢铁厂液压泵维修改造原因
现在山东某钢铁厂,基本上所有的液压泵站都是通过油泵本身或油箱溢流阀来调节油压,总有一部分油流过溢流阀。这种工作方式将油泵的部分电能转化为油的热能,导致油温升高和电能浪费;同时,由于油温的变化,降低了机械密封件的使用寿命,导致油站漏油或漏油。
二是钢铁厂液压泵站实施方案
目前,在某炼铁厂范围内,基本上所有的液压泵站都是通过油泵本身或油箱溢流阀来调节油压,一些油总是流过溢流阀。这种工作方式将油泵的部分电能转化为油的热能,导致油温升高和电能浪费;同时,由于油温的变化,降低了机械密封件的使用寿命,导致油站漏油或漏油。
山东某炼铁厂对三炼铁1080m3高炉槽下的液压泵站系统进行了修改。改造后的槽下液压泵维修系统应用效果明显,液压泵运行无噪音,不需要冷却水冷却(原来夏天用冷却泵冷却)、油温下降后,液压密封件的使用寿命相对延长,节约用水,保护环境,改善油站漏油,节约用电,减少油站冷却系统的投资。
在原液压泵站的基础上,维修系统可通过添加维修液压泵、电机恒流启动装置、PLC自动控制装置和相应管道进行改造。原液压泵一备一用,备用电机维修改造风险小。
工作原理:将连续工作的电机改为间歇工作。当系统压力降低时,液压泵启动,启动时电机恒流启动,避免了启动电流对电机的损坏和瞬时能耗。溢流阀基本不工作,油温降低。
实施方案:①电气部分:拆下连接到主电机的电源,连接到维修控制柜,再连接到主电机;②管道部分:在主系统中更换维修泵,从蓄能器主管增加压力传感器,引出支管连接维修泵,增加阀体;③所有液压泵均采用一备一,只对其中一台进行改造,不会产生负面影响。
钢铁厂液压泵的维修改造效果
液压泵运行噪音降低,无冷却水冷却,机械密封寿命延长,油站无漏油现象。根据某炼铁厂槽下液压泵站的使用情况,节电率约为60%。